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河南骏马化工股份公司年产合成氨200kt,联产甲醇60kt,采用固定层间歇法制气,半水煤气为常压脱硫。原使用的是湿式栲胶脱硫,自 2004年10月以来改为“888”催化脱硫,随着生产规模的扩大,“888”脱硫剂的效果更加显著,成本显著下降,现将使用情况总结如下(合成氨系统目前有两套装置)。
1 设备情况(单套系统)
脱硫塔:φ5000 H38.8m三段散堆填料
再生槽:φ7000×9m 喷射器12组
脱硫泵:Q=486m3/h再生泵Q=468m3/h
2 888脱硫剂使用前后的情况对比
(1)成本对比。单系统半脱硫工段系统改造前,生产负荷是年产80kt合成氨。当时,每月消耗纯碱10 t,栲胶600kg,V2O5200kg。改用“888”后,纯碱消耗基本维持不变,“888”催化剂每月耗约30kg,栲胶和钒不再添加,按栲胶10元/kg,V2O5 140元/kg,“888”450元/ kg计算,每月可节约脱硫费用(纯碱耗因变化不大不作计算)600×10+200×140-30×450= 20500(元),现在脱硫系统生产负荷改造已增至全年产150kt合成氨(2005年12月份完成),目前实际负荷为年产120 kt合成氨,纯碱和“888”消耗基本没发生变化。
(2)脱硫效率对比。使用栲胶脱硫时,脱硫后H2S时常超标(≥34.0mg/m3),脱硫效率不高,而改用“888”后,脱硫效率迅速提高,脱硫后H2S经常因太低(≥10.2mg/m3)而不得不控制脱硫液循环量、纯碱和“888”的投入量。
此外,使用“888”催化剂还有以下明显优点。
①可有效脱除半水煤气中的有机硫,减轻变脱、精脱负荷,延长精脱脱硫剂使用寿命。
②改用“888”时,无需停车及设备改造,只需增加一催化剂活化槽(约1m3)可在较短时间内完成过渡。
③有显著的“熔硫”作用,本身不堵塔,在使用“888”后检修过程中发现,塔的填料层及内壁干净、无积硫存在,连续运行,脱硫塔阻力没有增加迹象。
④用量小、操作方便,活化过程简单,可节约熟化栲胶过程所用蒸汽。
⑤再生后贫液中悬浮硫低,浮选的硫颗粒大,易分离浮选。“888”催化剂在我公司使用以来,效果较理想。
我们摸索发现,在使用“888”的同时(可减少用量),添加少量V2O5和栲胶,脱硫效果更佳。目前,我公司半脱、变脱共四套系统,全部使用“888”催化剂,成本得到显著下降,“888”催化剂确实是一种比较理想的脱硫催化剂。